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楼主: 搬砖道人

120V100AH电动CBR600流水账贴 改到哪儿更新到哪儿 风驰月夜

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发表于 2013-5-17 11:03:25 | 显示全部楼层
其实,电机的额定功率下的电流与启动时的最大峰值电流之比,如果不进行人为的限流,高品质的电机的启动峰值电流可以达到1:20倍之多!!象风驰这样的电机,要喂饱电机的启动所须的巨大电流(不考虑效率),按现今的电 ...
东海之东 发表于 2013-5-17 10:39



起步相线电流不放开,是控限制住了


为了保护mos啊,呵呵



并且我用到是扭矩模式


转把对应的是相线电流,对应扭矩


如果换成功率模式,转把就对应母线电流了,只是一直没有测试功率模式

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发表于 2013-5-17 15:17:21 | 显示全部楼层
看了很多国外的中置电摩大多都是电机和后轮保持水平前后关系,你的电机有前后关系但是有落差是不是也是影响速度发挥的原因。

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发表于 2013-5-17 15:45:38 | 显示全部楼层
3285# hzxachf

他这个设计本身就不合理,把电机放后平叉上,对减震影响很大,高速下如果路面不平整后轮抓地力会大打折扣,但是路面平整则没有影响,所以不应是这一原因

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发表于 2013-5-17 17:04:38 | 显示全部楼层
那咱们举个极端的例子吧


软件里可以限制最大转速


如果我把转速限制在500转内,那么还会出线200a的母线电流么?


192208

192209
风驰月夜 发表于 2013-5-17 08:39
原来是这样。软件限制转速间接限制了功率。那你就把限制取消呗。看来远没有发挥K9的威力。90管才用了四成功力

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发表于 2013-5-17 17:07:06 | 显示全部楼层
起步相线电流不放开,是控限制住了


为了保护mos啊,呵呵



并且我用到是扭矩模式


转把对应的是相线电流,对应扭矩


如果换成功率模式,转把就对应母线电流了,只是一直没有测试功 ...
风驰月夜 发表于 2013-5-17 11:03
如果改功率模式就不限制相线电流了吗?那起步和加速肯定就猛了。把散热做好就完事了。其实你不管调什么模式,电机还是在跑急速时发热较大的。把散热做好再好好调调控,再不行的话再准备改其他部分

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发表于 2013-5-17 22:05:48 | 显示全部楼层

风驰月夜 发表于 2013-5-16 17:03


跟我五一节开车出远门一样。车身前面全是虫子实体。你走山道,尸体更多。哈哈。

有趣的是,我刚买的头盔也是ZEUS的。3/4盔。后脖领子那里有点空。其他还好。你这是全盔吧?不知冬天如何?哈气问题如何解决?



加了一个泡泡镜:

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发表于 2013-5-17 22:34:00 | 显示全部楼层
本帖最后由 风驰月夜 于 2013-5-17 22:54 编辑
3285# hzxachf  

他这个设计本身就不合理,把电机放后平叉上,对减震影响很大,高速下如果路面不平整后轮抓地力会大打折扣,但是路面平整则没有影响,所以不应是这一原因
POWER-RDX 发表于 2013-5-17 15:45



没错


今天跑了个长途,围着北京转了一圈


用正确的姿势骑行,回来一点儿都不累,比骑大马都不累


用错误的姿势骑会累死人,之前刚开始骑跑车的时候感觉最明显,那时候不懂,所以搞的自己很累


然后速度很快,造成骑行时间缩短,也就是降低疲劳的一个方面




现在对比骑大马时候感觉好极了,呵呵




gps设置了限速,只要速度过90,他就会在地图上显示红色



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发表于 2013-5-17 22:35:47 | 显示全部楼层
本帖最后由 风驰月夜 于 2013-5-17 23:09 编辑
原来是这样。软件限制转速间接限制了功率。那你就把限制取消呗。看来远没有发挥K9的威力。90管才用了四成功力
KAUDIO 发表于 2013-5-17 17:04



大哥你没明白我说的是什么么?


带上装备,准备出发


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发表于 2013-5-17 22:36:39 | 显示全部楼层
本帖最后由 风驰月夜 于 2013-5-17 23:13 编辑
如果改功率模式就不限制相线电流了吗?那起步和加速肯定就猛了。把散热做好就完事了。其实你不管调什么模式,电机还是在跑急速时发热较大的。把散热做好再好好调调控,再不行的话再准备改其他部分
KAUDIO 发表于 2013-5-17 17:07



没测试过,控的厂家也不建议用


先控过保修了,不去冒险了


走广场,必须的




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发表于 2013-5-17 22:39:12 | 显示全部楼层
本帖最后由 shouldbe 于 2013-5-17 22:41 编辑
他虽然这样显示

但我钳表空载测量电流的时候


母线是6-7A,相线是9-10A


不知道为啥软件里显示成这样了


或许是注重了高电流的准确度,那么在低电流的时候就会有误差


每天晨练一 ...
风驰月夜 发表于 2013-5-16 17:06


我觉得不是。钳表一般是按照最高600HZ的波形是正弦波的交流电来设计的。母线是脉动直流电。而相线是交流电但不是正弦波,应该更接近三角波(相电流在控制器输出电压和电感的作用下线性上升,直至MOS接到关断信号(起步时是由于电流上升速度快,接近铁芯的饱和磁感应强度后,电流开始呈指数上升,控制器检测到过流后被动关断MOS)。MOS断开后,通过其他导通的MOS、或者通过MOS内置的二极管反向放电)。这样的波形用正弦波的算法来计算电流的数值就不够准确了。比如这个钳表如果可以测量真有效值的话,那么峰值是310A的正弦波电流,有效值是220A。但如果波形是(理想的)三角波,有效值就要低于220A。高级的仪表测量时是用高速采样+积分的方式来测的。原理有点像手持示波器,只是它可以高速采集数据,但只用来计算有效值(高级表一般多测量有效值,也有更高级的可以选择平均值等),但不显示波形罢了。你在K9那里看到的高价钳表可能就是这样测量的。咱们能买得起的钳表都是事先假定好波形,然后测量峰值后,按照峰值到有效值的公式换算出来的。只要波形不对,计算结果肯定有误差,而且可能是比较大的误差。另外一般钳表、万用表等简单仪表都是按照对称波形来计算的。但电机里的电流波形不一定是对称的。比如起步时MOS导通时间(绕组内电流上升)很短,而关断时间(绕组电流下降)很长。这会进一步加大误差。

我猜想K9软件中显示的是MOS导通时的平均电流。因为只有MOS导通时在控制器输出电压的“压力”下流过绕组的电流才会产生扭矩。K9应该是用霍尔元件来采样的。只要MCU速度够快。它可以不断同时采集三个绕组中实时电流,并通过积分算法,计算绕组导通期间的平均电流。空载时油门全开,控制器输出占空比接近100%。这时相电流的平均值应该大致等于母线电流。但因为相电流是三角波,而母线电流由于控制器中大量电容的滤波作用,母线电流脉动会小很多。K9因为测量的是平均值,所以与母线电流很接近。但钳表测量的是峰值,然后按照正弦波的波形来推算数值(如果是高级表就是有效值,如果是普通表就是平均值。同样峰值是20A的三角波平均值是10A,而正弦波则是大于10A(不好意思,我知道真有效值=20/根号2=14A,但平均值不知公式是什么,但肯定比三角波大)。当然霍尔元件本身有误差。控制器检测电流的目的是为了控制峰值电流。所以大电流下更准确是有可能的。霍尔本身在小信号或者特大信号下的线性本来就不好。所以不准确也不奇怪。

以上都是猜想。不好说就一定是。但我觉得沿着这个思路,做一些测试。应该是可以接近真理的。

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